方大九鋼四季度工序降成本進(jìn)步明顯
四季度以來(lái),方大九鋼深入推進(jìn)對(duì)標(biāo)“賽馬”等管理工作,內(nèi)部工序制造成本實(shí)現(xiàn)下降。11月份,內(nèi)部工序制造成本剔除外部市場(chǎng)因素影響后,比10月份下降近30元/噸,取得了明顯進(jìn)步。
推進(jìn)精細(xì)管理降低工序成本
“在煉鐵工序上,降低工序成本最難啃的‘硬骨頭’是高爐燃料比,高爐燃料比的漲幅直接影響煉鐵廠整個(gè)生產(chǎn)成本,如何降低高爐燃料比,成為了我們目前工作的難點(diǎn)也是攻關(guān)的重點(diǎn)。”煉鐵廠相關(guān)人員介紹道。自10月份以來(lái),該廠咬住降低高爐燃料比這一核心目標(biāo)不放松,狠抓精細(xì)化管理操作,實(shí)現(xiàn)了高爐燃料比穩(wěn)步下降。
“降低燃料比我們通過加強(qiáng)原料管理、強(qiáng)化高爐操作、細(xì)化經(jīng)濟(jì)指標(biāo),實(shí)行‘三條腿’走路。”該廠高爐工序相關(guān)負(fù)責(zé)人說道。在原燃料管理方面,煉鐵廠一方面加強(qiáng)燒結(jié)工藝操作管理,開展燒結(jié)礦質(zhì)量攻關(guān),使燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度穩(wěn)定在76%以上;另一方面穩(wěn)定焦炭配比,自東區(qū)焦炭場(chǎng)地大棚改造完成后,焦炭不再露天存放,焦炭水分更加穩(wěn)定。
煉鐵廠不僅在原燃料管理上下足功夫,在強(qiáng)化高爐操作管理上也有著自己獨(dú)特的降成本方式。該公司針對(duì)現(xiàn)有的原燃料條件,確定與之相適應(yīng)的操作制度,通過搭建穩(wěn)定的料制平臺(tái)來(lái)應(yīng)對(duì)外圍變化,尋找到新的平衡點(diǎn),在達(dá)到高爐爐況穩(wěn)定的同時(shí)實(shí)現(xiàn)工序成本降低。“我們現(xiàn)在采取的是大礦批厚焦層操作,優(yōu)化高爐上部布料方式,消除局部氣流,使煤氣流得到合理分布,促使煤氣利用率提升,這樣我們的焦炭消耗也就相應(yīng)的降低了。”在高爐值班室,高爐相關(guān)負(fù)責(zé)人分享了自己的降成本方式,并取得了實(shí)效。11月份,該公司3號(hào)高爐燃料比降低至533.03公斤/噸,取得了明顯的降成本效果。
優(yōu)化經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)技改創(chuàng)效
在煉鋼工序方面,降本增效能取得較好的成績(jī),與降低鐵耗、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)指標(biāo)密不可分.
11月26日,該公司煉鋼廠召開了生產(chǎn)動(dòng)員會(huì),提出工作思路和目標(biāo)。“成本要做到穩(wěn)中有降,重點(diǎn)在降低合金成本、輔料成本、動(dòng)力成本上下功夫。通過降低渣中氧化鐵含量,從而降低鋼鐵料消耗。”該廠負(fù)責(zé)人在動(dòng)員會(huì)上強(qiáng)調(diào)成本的重要性,要求調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任制導(dǎo)向,提高全員的成本意識(shí),由原先的重產(chǎn)量、輕成本,轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;一切以成本為中心”的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核導(dǎo)向。該廠根據(jù)廢鋼鐵供應(yīng)情況及煉鋼鐵水產(chǎn)量及時(shí)調(diào)整鋼鐵料結(jié)構(gòu),在確保廢鋼資源不斷檔的情況下,穩(wěn)定鋼鐵料結(jié)構(gòu)成本,從而減少生鐵用量,節(jié)約生產(chǎn)成本。與此同時(shí),煉鋼廠通過減少方坯上精煉比例,抓好濺渣保護(hù)工作,降低補(bǔ)爐料成本,使耐材成本相比之前降低5.63元/噸。與此同時(shí),該廠多措并舉開展降鐵耗攻關(guān),并做好螺紋鋼新國(guó)標(biāo)實(shí)施的平穩(wěn)過渡,建立對(duì)標(biāo)平臺(tái),梳理影響生產(chǎn)節(jié)奏的不利因素,逐漸步入加快鐵水周轉(zhuǎn)速率、降低鐵耗的良性循環(huán),使得11月份鋼鐵料消耗較10月份下降4公斤/噸。
煉鋼工序不僅從優(yōu)化經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上實(shí)現(xiàn)降本增效,還通過抓好技改創(chuàng)效。四季度,該廠啟動(dòng)了鋼包全程加蓋保溫技改項(xiàng)目,鋼包全程加蓋保溫即通過在鋼包上安裝專用包蓋及其掛點(diǎn),確保鋼包在使用壽命周期內(nèi)“蓋”不離“包”,包括鋼包吊運(yùn)、澆鑄、熱修等生產(chǎn)工藝過程,實(shí)現(xiàn)全程加蓋,改變以往“從轉(zhuǎn)爐出完鋼后吊運(yùn)過程中鋼包口一直處于敞開”的狀態(tài),達(dá)到鋼水與鋼包保溫增效的目的。項(xiàng)目實(shí)施后預(yù)計(jì)可降低鋼水出口溫度5℃,年創(chuàng)效300萬(wàn)元。
強(qiáng)化設(shè)備管理實(shí)現(xiàn)小改小革創(chuàng)效
軋鋼工序通過強(qiáng)化設(shè)備管理,鼓勵(lì)員工小改小革降低物資消耗,消除設(shè)備故障率,減少誤機(jī)率,實(shí)現(xiàn)降本增效。
以軋鋼廠準(zhǔn)備車間為例,員工通過小改小革降低了軋機(jī)油品消耗,效果明顯。“我們對(duì)軋機(jī)上潤(rùn)滑脂消耗展開小改小革技術(shù)攻關(guān),從根源上有效控制油品浪費(fèi)。”軋機(jī)油品消耗是工序成本的重要組成部分,細(xì)心的班組員工通過記錄每臺(tái)軋機(jī)加油量數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)在線加油機(jī)由于效率不同,加同等數(shù)量的油所耗費(fèi)的時(shí)間不同,如A線中軋加油機(jī)加油600毫升只需10分鐘,而B線加油機(jī)卻要20分鐘。根據(jù)這一情況,員工通過降低油耗攻關(guān)準(zhǔn)確掌握了每條軋線的加油量和相關(guān)加油數(shù)據(jù),采取“通過控制加油時(shí)間控制每架軋機(jī)加油量”這一方法,來(lái)實(shí)現(xiàn)控制油品浪費(fèi)。不僅如此,該廠還舉一反三,對(duì)軋機(jī)上其他區(qū)域加油機(jī)出油量進(jìn)行測(cè)算,從點(diǎn)滴控制油品消耗。“我們僅此一項(xiàng),每月可節(jié)約油脂15桶(15公斤/桶),每月節(jié)約油量成本近萬(wàn)元呢。”該廠員工說道。
在軋鋼工序上,該公司不僅鼓勵(lì)員工小改小革創(chuàng)造效益,還通過強(qiáng)化設(shè)備管理、降低設(shè)備故障率實(shí)現(xiàn)降本增效。自四季度以來(lái),為解決高棒跑鋼頻次增多等問題,該廠積極尋找原因、對(duì)癥下藥。首先發(fā)現(xiàn)13號(hào)軋機(jī)的輥徑太小,經(jīng)常出現(xiàn)打滑跑鋼現(xiàn)象,經(jīng)多次試驗(yàn),將生產(chǎn)線軋輥輥徑增大到指定尺寸后,完美解決了13號(hào)軋機(jī)長(zhǎng)期打滑跑鋼的現(xiàn)象;在軋制Φ12mm規(guī)格鋼材期間,鋼筋存在抖鋼現(xiàn)象,車間用心分析、琢磨,通過加長(zhǎng)干燥管這個(gè)小改造,加大氮?dú)飧稍锪Χ?,縮小鋼筋膨脹系數(shù),有效減少出鋼阻力,讓鋼筋順利通過,大大降低了抖鋼機(jī)率。
“通過兩個(gè)多月的實(shí)際運(yùn)行,跑鋼等異?,F(xiàn)象得到有效減少,軋廢噸位驟減,生產(chǎn)節(jié)奏明顯加快。”車間負(fù)責(zé)人說道。自改造后,軋鋼廠高棒生產(chǎn)線機(jī)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到181噸,11月高棒生產(chǎn)線月平均機(jī)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到189.9噸,取得明顯進(jìn)步,有效提升了效益。
除了加強(qiáng)三大工序降成本工作,企業(yè)還強(qiáng)化自發(fā)電管理,全面協(xié)調(diào)、平衡好煤氣使用,加強(qiáng)各發(fā)電機(jī)組工藝、設(shè)備和生產(chǎn)的系統(tǒng)管控,利用好富余煤氣做好自發(fā)電工作,進(jìn)一步提高自發(fā)電率。11月份,公司日均發(fā)電量達(dá)到290萬(wàn)度,較去年同期增加79萬(wàn)度,環(huán)比上月增加6萬(wàn)度/天,自發(fā)電率達(dá)到55%,再創(chuàng)歷史新高,僅此一項(xiàng)就為企業(yè)創(chuàng)效達(dá)90余萬(wàn)元。