陜鋼漢鋼連鑄二冷室改造 促進(jìn)連鑄坯質(zhì)量顯著提升
陜鋼集團(tuán)漢鋼公司煉鋼廠1#、2#連鑄機(jī)自投產(chǎn)以來,為公司追趕超越完成鋼坯生產(chǎn)任務(wù)發(fā)揮著重大的作用,但隨著連鑄機(jī)運(yùn)行年限的增加,工藝設(shè)備精度下降幅度較大,主要存在二冷弧度對中效果差、噴嘴堵塞、二冷段橫向、縱向冷卻效果不均勻等問題,進(jìn)而導(dǎo)致鋼坯漏鋼、脫方、氧化鐵皮增加;此外,由于二冷水分布不均勻,連鑄坯在二冷段回溫,造成表面氧化鐵皮增加,增大了提升鑄坯質(zhì)量降低鋼水消耗的難度。為了徹底解決連鑄設(shè)備存在的問題,為2019年連鑄各項(xiàng)指標(biāo)提升創(chuàng)造良好的基礎(chǔ)條件,煉鋼廠利用年底公司系統(tǒng)檢修的有利時機(jī),組織技術(shù)科、設(shè)備科、連鑄工段共同配合外圍施工單位對1#、2#連鑄機(jī)二冷室進(jìn)行了全面改造。改造過程中先后對1#、2#機(jī)二冷室變形的噴淋管和堵塞的噴嘴全部進(jìn)行了更換,并嚴(yán)格按照施工標(biāo)準(zhǔn)對二冷段對弧進(jìn)行了精度測量和校準(zhǔn)。為了按進(jìn)度按要求如期完成二冷室改造任務(wù),全體參與改造人員現(xiàn)場協(xié)調(diào)解決改造中出現(xiàn)的問題,在確保質(zhì)量的前提下,加班加點(diǎn)保證工期,僅用5天時間就圓滿完成了1#、2#連鑄機(jī)二冷室改造任務(wù)。
為了確保二冷室改造達(dá)到預(yù)期效果,自檢修完1#、2#連鑄機(jī)相繼生產(chǎn)后,技術(shù)科、設(shè)備科相關(guān)人員經(jīng)過近兩周的生產(chǎn)現(xiàn)場跟蹤,對新發(fā)現(xiàn)的連鑄坯跑偏、開澆脫方等問題,及時制定方案,逐一進(jìn)行了徹底解決,為1#、2#連鑄機(jī)二冷室改造繼續(xù)保駕護(hù)航。
改造后的連鑄機(jī)裝備水平顯著提高,二冷段對弧精準(zhǔn)、冷卻水量分布均勻,避免了鑄坯在二冷段回溫,使鑄坯氧化鐵皮明顯減少,經(jīng)統(tǒng)計,自連鑄機(jī)改造后,溢漏率及連鑄坯外觀廢品明顯減少,鑄坯氧化鐵皮較改造前減少1.1kg/t,連鑄鋼水消耗降低5.1kg/t,為提質(zhì)降本目標(biāo)任務(wù)創(chuàng)造了有利條件。